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湖南日報·新湖南客戶端8月16日訊(通訊員 屈江俐 彭展)8月14日上午10時30分許,巴陵石化己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與升級轉(zhuǎn)型發(fā)展項目雙氧水裝置新區(qū)中心控制室DCS(集散控制系統(tǒng))上A線氧化進料流量調(diào)節(jié)閥投用自動,該裝置新區(qū)A線主裝置(氫化氧化萃取脫水工序)水聯(lián)運試車一次成功,向裝置一次投料開車成功的目標邁出堅實一步。目前,雙氧水A線主生產(chǎn)裝置、純化、濃縮和罐區(qū)均已進行水聯(lián)運試車,下一步將根據(jù)蒸汽條件,推進空壓機、循環(huán)氣壓縮機試運行。
巴陵石化己內(nèi)酰胺搬遷項目雙氧水裝置采用中石化自主開發(fā)的漿態(tài)床蒽醌法制雙氧水成套技術,建有A、B兩套生產(chǎn)裝置,單套裝置年產(chǎn)能40萬噸,是國內(nèi)應用此技術的最大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)裝置。
自6月28日新區(qū)雙氧水裝置A線中交以來,巴陵石化煤化工部雙氧水裝置(車間)在確保老區(qū)兩套雙氧水裝置正常生產(chǎn)的同時,全力做好新區(qū)生產(chǎn)準備工作,抽調(diào)骨干成立生產(chǎn)準備團隊,分成4個小組,責任到人對工程交工驗收全過程把關,加班加點協(xié)調(diào)解決各類問題,按進度具備水聯(lián)運條件。
據(jù)悉,此次A線水聯(lián)運將持續(xù)10天左右,水聯(lián)運將充分經(jīng)過循環(huán)過濾,低點導(倒)淋排水后,逐步接入氫化液一級過濾器、板式換熱器等設備,主要檢驗裝置的機、電,儀運行狀況,檢查裝置的跑、冒、滴、漏情況,及時查漏消缺。
試車期間,雙氧水裝置(車間)將組織每個工藝班組開展開停車訓練、(停電、停水、停氣、跳泵)應急處置實戰(zhàn)演練,以及各類現(xiàn)場和DCS操作,提高操作人員對新裝置的掌控能力,增強應變處理能力。試車后期將采取24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)模式,全面驗證新裝置的投料條件。
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